回轉(zhuǎn)窯在運行過程中,會出現(xiàn)各種不懂的問題,其中回轉(zhuǎn)窯電流高。這種專業(yè)性的問題,很多操作人員遇到后不知所措。首先,我們需要分析原因是什么,才能找出對應(yīng)的解決辦法。通?;剞D(zhuǎn)窯窯皮厚、窯皮長,回轉(zhuǎn)窯窯內(nèi)過熱等多種原因?qū)е禄剞D(zhuǎn)窯電流高。河南紅星機(jī)器廠家技術(shù)人員根據(jù)多年的經(jīng)驗總結(jié),為廣大用戶分享回轉(zhuǎn)窯電流高的解決措施。紅星機(jī)器技術(shù)人員為該用戶總結(jié)為以下幾點解決方法:
1、對回轉(zhuǎn)窯的調(diào)整
操作人員可以將回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)進(jìn)行減料運行,將窯內(nèi)的原料的195t/h減少到190t/h,減少物料在窯內(nèi)的填充率。增加煤粉的燃燒空間,環(huán)節(jié)窯系統(tǒng)的煤粉不充分燃燒的現(xiàn)象。用戶能夠在保證系統(tǒng)物料燒成溫度的前提下,適當(dāng)減少窯頭煤的用量,禁止頂火逼燒,使窯頭煤粉在窯內(nèi)能達(dá)到燃燒充分。操作人員需要對回轉(zhuǎn)窯中檔托輪進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,緩解中檔托輪受力的狀況。
2、對燃燒器進(jìn)行調(diào)整
(1)操作人員對燃燒器需要經(jīng)常的清理,這樣能夠避免燃燒器表面結(jié)焦,導(dǎo)致火焰形狀變形。
(2)操作人員可以使燃燒器內(nèi)風(fēng)調(diào)整,將其30%開大到80%,加強(qiáng)內(nèi)風(fēng)的擾動,講煤粉與風(fēng)充分混合后。當(dāng)火焰逐漸縮短后,使火點前移,能夠加強(qiáng)燒成帶煤粉的燃燒。同時也提高燒成帶的火力強(qiáng)度。
3、系統(tǒng)操作上的調(diào)整
(1)回轉(zhuǎn)窯高溫風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速從原料的910r/min降低到880r/min,通過降低系統(tǒng)風(fēng)速度,來延長煤粉在窯內(nèi)的停留時間。
(2)在能夠保證窯內(nèi)通風(fēng)的條件下,可以把系統(tǒng)的三次風(fēng)閥門從原來的40%開大到50%,平衡窯爐用風(fēng)。通過適當(dāng)減少窯頭用煤量。
(3)操作人員可以定時對燃燒器移動一次,這樣能夠避免副窯皮變后、增厚。
4、進(jìn)廠原煤的控制
操作人員可以通過對加強(qiáng)進(jìn)廠原煤的控制,能夠有效防止水分高的原煤入廠。操作人員注意嚴(yán)禁在物料現(xiàn)場向原煤堆上噴水,可以從源頭上控制原煤的水分。
5、煤磨系統(tǒng)的操作
操作人員可以適當(dāng)提高入磨熱風(fēng)的溫度,從290℃提高到330℃左右。適當(dāng)降低煤粉細(xì)度,由10%降低到5%左右,進(jìn)一步提高煤粉質(zhì)量。
以上是紅星機(jī)器技術(shù)人員為該用戶提供的解決方案,該用戶有效的解決了回轉(zhuǎn)窯電流高的問題。提升了回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)效率和產(chǎn)能,為用戶帶來了更多的效益。
紅星機(jī)器廠家專業(yè)生產(chǎn)回轉(zhuǎn)窯設(shè)備35年,該設(shè)備技能先進(jìn),產(chǎn)量高,質(zhì)量好,是廣大用戶理想中的設(shè)備。歡迎廣大用戶前來選購,選購熱線:0371-67772626。
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